“一季度,順丁橡膠裝置同比增加產量4061噸,增效3248萬元;物耗和能耗水平位居集團公司同行業前列?!?大慶石化化工三廠一季度經濟活動分析會材料上的這句話,讓橡膠綜合車間代理主任王述全既欣慰,又有壓力。
雖然綜合車間4月初才成立,但之前,王述全和他的另外10位同事,在“順丁橡膠”身旁已堅守了210個日夜。他們就像“助產士”一樣,等待著“金娃娃”的誕生。正是這210個日夜,讓順丁橡膠從影響企業創效的“老大難”,一躍成為廠里一季度實現考核利潤2.74億元的重要砝碼,并為橡膠裝置設備長周期平穩運行開辟了全新的維護模式。
事情緣起2010年。那時,全球順丁橡膠產品價格持續上揚,市場態勢全面看好。然而,化工三廠橡膠裝置由于生產工藝的特殊性,設備經常出現故障,成為影響長周期、滿負荷生產的瓶頸。產量上不來,能耗、物耗不斷增大,效益無法得到有效保證,眼看著有錢卻賺不回來,化工三廠領導看在眼里,急在心上。
經過深思熟慮,這個廠決定成立一個順丁橡膠攻關協調組。去年8月,這個由設備副廠長、副總工程師,以及設備、操作、電氣、儀表、檢修等共計11名技術骨干組成的攻關小組誕生了。
攻關組迅速進入現場辦公,梳理裝置問題。他們制定和建立了《設備檢修聯絡單》、《生產線設備檢查、維護指導表》和《設備檢修操作規程》,查找設備故障短板,預知維修時間及內容,逐步把裝置搶修變為預防性維修,保證設備始終處于可用狀態。
圍繞制約生產的設備瓶頸,攻關組開展技術攻關。調整設備板簧和振動頻率、對橡膠軸承進行改造……11名攻關組人員守在裝置旁,隨著設備24小時不停地運轉,一項項排查設備技術故障,先后解決大小問題81項。
功夫不負有心人。橡膠制品C線設備運行周期由8小時上升至60天,不但減少了備件消耗,還大大提高了設備運行周期。截至目前,C線月負荷達到歷史最好成績2880噸,每年間接創效約300萬元。
3月份,橡膠裝置逐漸步入良好運行狀態,生產負荷提高了25%?!绊樁∠鹉z攻關協調組”經過210個日夜的拼搏奮戰,踐行了它的光榮使命。但裝置還需要人時時呵護,于是,“橡膠綜合車間”誕生了,王述全和40多名維護人員一起,為了順丁橡膠,繼續戰斗……